- 磺槍霧化差對裝置系統造成的損害
上期講述了磺槍霧化效果不佳對焚硫爐產生的影響,本期將重點關注其對后續轉化系統、吸收系統造成的連鎖危害,以及在開車時導致尾氣二氧化硫排放嚴重超標的問題。
1. 對轉化系統造成的損害
霧化效果不佳導致磺槍噴射不均勻,液硫顆粒粗大,難以完全燃燒。未燃燒的硫蒸氣隨氣流通過廢熱鍋爐,此時廢熱鍋爐出口的煙氣溫度降至約380°C,該溫度已低于硫的汽化溫度(汽化溫度為444.6℃)。
硫蒸汽被冷凝成硫顆粒液體,被煙氣裹挾著,碰撞在廢熱鍋爐至轉化一段進口的煙氣管道上。液硫附著在碳鋼煙氣管道上,在缺氧且高溫的環境中,液硫與碳鋼發生反應,生成硫化鐵。隨著硫化鐵不斷生成并脫落,這些硫化鐵被吹到一段催化劑表面,導致催化劑的通透性被不可逆地覆蓋,進而大幅增加了系統阻力,甚至引發催化劑局部過熱、燒結失活。更為嚴重的是,硫化鐵顆粒在轉化一段床層積聚,形成“硫堵”,直接阻斷氣流通道,致使風機出現踹振,系統被迫停車。
霧化不良使得磺槍噴出的液硫顆粒偏大,難以充分燃燒。大量未燃盡的硫滴進入轉化器,附著在催化劑表面并堵塞催化劑表面的空隙,導致催化劑活性下降、床層壓降升高。同時,游離的硫蒸氣跑到高溫過熱器,附著在換熱翅片上,影響換熱效率,導致阻力升高。

圖為鍋爐出口至鐘罩閥位置
2. 對吸收系統的傷害
未燃盡的硫蒸氣隨氣流通過轉化器,在一級吸收塔與硫酸接觸后形成微小顆粒的硫磺,附著在填料壁和塔壁上,顯著降低了氣液傳質效率。
同時,硫磺微小顆粒在硫酸中循環,加劇了填料堵塞,致使塔內壓降逐漸升高。由于硫磺微小顆粒呈黃色,因此影響了成品硫酸的色澤,使其呈現出渾濁泛黃的狀態。
硫磺微小顆粒在循環酸中持續富集,會被煙氣帶出并進入纖維除霧器,堵塞其微孔結構,導致除霧效率急劇下降,酸霧逃逸量超出標準。

圖為附著在纖維除霧器上的硫磺
3. 開車階段尾氣SO?超標問題
硫磺制酸裝置在臨時短停后再次開車時,時常會遇到因磺槍霧化不佳,致使液硫噴射不穩定、燃燒不充分的情況。大量未燃燒的硫蒸氣會直接進入轉化系統,導致轉化率急劇下降。由于磺槍霧化效果差,液硫在高溫狀態下汽化,會出現硫蒸汽爆燃現象,使得一段入口SO?濃度急劇上升,遠超設計數值,造成催化劑瞬時負荷過載。
與此同時,低溫煙氣裹挾的冷凝硫會加速床層積硫,進一步抑制催化反應活性。這會導致尾氣SO?濃度持續超標,嚴重時會突破2000 mg/Nm³的限值,使尾氣處理系統無法實現達標排放,進而觸發環保預警。
這種情況會導致裝置開車時間較長,通常需要6 - 8小時才能逐步恢復達標。在此期間,不僅會增加燃料和電耗,而且由于反復調整磺槍參數、切換備用槍以及進行吹硫操作,會顯著增加人工干預的頻次和操作風險。
總結
這一切看似是設備與工藝之間的失衡,實際上是由于磺槍霧化這一核心環節出現了細微偏差,宛如推倒多米諾骨牌一般,打破了整個硫磺制酸系統的穩定平衡。
霧化質量直接決定著液硫的比表面積、汽化速率以及燃燒均勻性,進而影響著SO?的生成強度、溫度場分布以及硫蒸汽相態的演變路徑。由于霧化效果不佳,常常引發焚硫爐燒穿、轉化器床層積硫板結、吸收塔填料堵塞以及尾氣超標等一系列問題。
解決磺槍霧化問題是解決這一系列問題的根本突破口,需要從噴嘴結構優化和磺槍性能升級兩個維度入手。
下期我們將分享磺槍霧化優化的實操路徑,包括新型拉瓦爾噴嘴的旋流霧化結構對液硫粒徑分布的精準調控。


