- 高效磺槍
LGS4系列高效磺槍:
· 霧化調節比 流量1:3 壓力1:3完全燃燒
· 槍身泄漏率 保溫蒸汽和液硫泄漏 <0.1% /5年
· 槍身彎曲度 高溫連續使用槍身彎曲度<1°/3年
· 霧化粒徑 液流霧化粒徑75% >20um

產品描述
概述:磺槍作為硫磺制酸裝置的關鍵設備,其霧化性能和質量直接影響裝置能否長期安全、環保和經濟運行。據數據統計,硫磺制酸裝置在運行過程中,由磺槍問題導致的非計劃性停產事件占比超過30%,其故障率顯著高于運轉中的機泵、靜設備泄漏和電儀故障。磺槍故障往往引發裝置其他嚴重問題,如省煤器的腐蝕、升華硫造成的系統堵塞、干燥塔除霧器堵塞、風機劇烈振動、焚硫爐的腐蝕煙氣大量泄漏,這些問題會給企業帶來巨大的經濟損失和長時間的停產。鑒于磺槍對裝置的重要性,禮正來科技持續專注磺槍的研發,結合其運行的惡劣工況,解決當前磺槍面臨的霧化、彎曲、堵塞、泄漏、等關鍵問題。我們自主研發的LGS4系列高效磺槍,作為禮正來科技的第四代高性能磺槍,采用了四項核心技術:實心錐霧化分層燃燒技術、槍身均溫技術、直通流通增速技術、高徑承壓對焊技術,有效解決了磺槍的霧化、彎曲、堵塞、泄漏問題。這確保了裝置在長期運行周期內,不會因磺槍故障而停車,從而避免了因磺槍故障給企業帶來的經濟損失。
LGS4系列高效磺槍四項核心技術
分層霧化技術
實心霧化分層燃燒技術其霧炬呈旋轉實心錐形,實現了硫霧的分層燃燒。有效避免了空心錐霧炬表面爆燃導致的前端缺氧問題,無升華硫的產生、燃燒后移以及焚硫爐超溫等現象。
增速強制霧化輕松應對裝置啟動初期的低負荷需求。同時具備超120%負荷運行不超溫。無液硫滴落100%液硫在爐膛空中燃燒,確保裝置開停車期間不會產生產升華硫堵塞干燥塔絲網除霧器和導致風機振動升高,以及開車時尾氣排放SO2不超標出現煙熏事故發生,確保了裝置的安全環保啟動。

槍身均溫技術:磺槍裝置安裝于焚硫爐內部,其槍身在高溫環境下會因熱膨脹而受到影響。槍身采用的310S金屬材料具有約16.6*10^-6(1/℃C的膨脹系數。根據計算公式h1=h0(1+a*ΔT)考慮到槍身長度通常在2至3米之間,焚硫爐運行時外部環境溫度約為400℃,而停機后則升高至約900℃。通過該公式計算,槍身在停機后的膨脹量大約為10至15毫米。若槍身內部保溫蒸汽分布不均勻,導致槍身上下兩側溫度存在差異,那么槍身兩側的膨脹量也會不一致,進而引起槍身向上彎曲。為了解決這一問題,我們自主研發了槍身均溫技術。該技術確保了無論焚硫爐是在運行還是停機狀態,槍身360°的溫度分布均勻,膨脹量保持一致,從而有效避免了槍身彎曲的問題。
大流道直通技術:磺槍在裝置上屬于核心設備,其使用周期應滿足裝置計劃運行周期。由于液硫管線或儲存罐區因為使用碳鋼材料,會有腐蝕的硫化鐵落入到液硫中,輸送到磺槍中導致磺槍在運行中被堵塞,引發裝置停車或減產,高效磺槍噴咀采用大流道直通技術(流通面積376mm)并配備了防堵錐,可有效通過硫化鐵不會被堵塞。可滿足高效磺槍在運行周期內使用。高效噴咀采用超低含鐵合金耐磨合金制造,可有效解決噴咀在高溫下隔絕鐵與硫反應生成硫化鐵出現腐蝕,使噴咀更經久耐用。
高徑承壓焊接技術:裝置常因磺槍出現蒸汽或液硫泄漏而停車,是因為磺槍采用三層夾套管焊接制造。由于磺槍所處環境溫度高,每層夾套管直徑不一,受熱膨脹后應力就會集中在焊接薄弱位置,當焊接位置有夾渣、氣孔、氫裂紋等微小焊接缺陷就會應力集中出現焊接失效出現蒸汽或液硫泄漏。因此有效的焊接技術是解決磺槍泄漏的唯一技術。高效磺槍在焚硫爐內的焊縫采用高徑承壓焊接技術,并使用99.999%高純氬氣進行全保護,實現單面焊雙面成形技術,高質量焊接技術,并配合焊縫100%無損探傷,有效避免了焊接缺陷和設計缺陷,使高效磺槍經久耐用。
產品特性:

流量范圍:1~15t/h
壓力范圍:0.4~1.5MPa
霧化直徑:1.6~2.3m
霧化角度:60~90°
霧化密度:0.365 S.kg/m³
霧化長度:2.8~3.56m
孔徑與流量



LGS4-L系列直通高效磺槍
· 原磺槍快速替換
· 無需改動液硫管線按原磺槍尺寸制造
· 液硫法蘭采用活套法蘭安裝快捷。
· 實現安裝快速對中螺栓安裝更快捷。
LGS4-L系列直通高效磺槍結構圖

LGS4-T系列在線清理高效磺槍
·保障裝置長周期運行。
·堵塞磺槍快速清理。
·更快速的安裝和拆卸。
·30分鐘實現磺槍安裝。
LGS4-T系列在線清理高效磺槍


在線清理高效磺槍蒸汽配管圖

高效磺槍選型數據表



